豐寧金龍深入開展“小改小革”,推動企業(yè)高效發(fā)展
當(dāng)下,在豐寧金龍廣大干部職工當(dāng)中最火的“熱詞”莫過于:“創(chuàng)新”!今年以來,隨著創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略在企業(yè)的全面落地,全員創(chuàng)新、崗位創(chuàng)新、自主創(chuàng)新在企業(yè)中氣氛越來越濃厚。在創(chuàng)新工作的輻射帶動下,各條生產(chǎn)戰(zhàn)線小發(fā)明、小改革、小創(chuàng)造層出不窮,有力推動了企業(yè)高效優(yōu)質(zhì)發(fā)展。
“2選1”改為“2+1”實現(xiàn)高效率。隨著豐寧金龍選礦廠2000t/d工藝流程改造,產(chǎn)能增加對壓濾車間的考驗隨之加大:車間現(xiàn)有兩臺隔膜壓濾機共用一套水壓榨系統(tǒng),由于三臺設(shè)備共用導(dǎo)致電壓較高,因此,兩臺壓濾機需要輪流與水壓榨機“配對”運行,一臺在運行時,另一臺長時間“待機”,最終導(dǎo)致整體效率低下,金屬流失且指標(biāo)不理想。為提高壓濾效率,技術(shù)人員對系統(tǒng)進行了改造,先后加裝了兩個小部件。首先,加裝了接觸器,實現(xiàn)壓濾機壓力保護,防止壓力過高引起頻繁跳閘“宕機”;隨后,加裝時間繼電器,實現(xiàn)了壓濾機打壓自動控制。一個小裝置再加一個小裝置,讓兩臺壓濾機與一臺水壓榨機同時配套使用成為可能,由此前的“2選1”變?yōu)榱恕?+1”,極大提高了壓濾處理量,杜絕了因壓榨不及時“跑渾”造成的金屬流失,穩(wěn)定了生產(chǎn)指標(biāo),大大提高了選礦金精粉處理效率。
流程“化繁為簡”效果“一舉多得”。在選礦廠改造擴建中,設(shè)計院對球磨機給礦方式的設(shè)計方案是采用兩條皮帶給料機,先由一條長輸送帶將礦石輸送到旋流器平臺處,再接續(xù)一條短輸送帶給入球磨機,皮帶交叉、操作繁瑣、造價高昂、人工勞動強度大且皮帶運輸機易引發(fā)安全事故。實際改造中,選廠技術(shù)人員結(jié)合實際情況,反復(fù)研究論證,取消了短輸送帶,采用6mm厚鐵板加工成給礦溜槽,讓礦料直接經(jīng)過給礦溜槽進入球磨機,效果與皮帶運輸給礦機一致。改為溜槽給礦,改造費用僅有120元,成本只有皮帶給礦的1/10,同時,還減輕了人工勞動強度,減少操作步驟,極大降低了皮帶安全事故發(fā)生幾率,可謂一舉多得。
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